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大庆油田降本增效钻机不“喝”油改用电

信息来源:zzzooo.com   时间: 2013-11-21  浏览次数:1898358

    大庆油田降本增效又有新招儿
    钻机不“喝”油改用电
    降本:81台钻机油改电,一年可节省成本上亿元
    提效:试验故障率低、免维护,减少搬家和维护时间,促进钻井提速
    环保:减少噪音、降低二氧化碳排放,实现绿色钻井
    大庆网讯(记者 幸福)熟悉油田钻井的都知道,在钻井现场,巨大的柴油机轰鸣声伴随着钻井始末,说话都得靠吼,进了柴油机房,脑袋更是震得生疼。而今,这一现象由于钻井不“喝”油改用电一去不复返了,站在井场上任何一个角落,都可以清晰地说话交谈。
    11月14日,记者从大庆钻探工程公司了解到,全油田目前已有81台钻机,用工业电网代替了柴油发电机钻井,带来了节约成本、提高钻井效率和绿色环保的三重效应。
    “钻头不到,油气不冒”。没有钻井打通油气通道,地下的原油就跑不出来。但油田的钻机,大部分靠柴油机发电,油耗大、成本高、还有污染,柴油消耗已占钻探工程公司总能耗的70%。
    使用柴油机发电是为把柴油的能量转变成电能,然后再保障钻井生产。能不能有效利用大庆油田发达的油田电网优势用于钻井生产呢?大庆钻探对“油改电”钻机进行了改造研究,并在30707钻井队进行了试验。他们算了一笔账,在同样工况环境下,三口井用工业电网驱动,比全柴钻机省成本31120元。那时候,还是2009年时的标准。当时计算,按照单支钻井队每年打50口井计算。一支井队,一年下来,光在油料方面,就能省上百万元。
    尝到了“油改电”的甜头,大庆油田全力推进钻井“油改电”项目实施,让柴油机“下岗”,用充足方便的工业电网来保障钻井生产,并且带来了三重效应。
    一重效应是节约成本。齐平2-2平2井,设计井深是4010米。要是用柴油机发电,一台机器功率不够用。两台机器用不了,造成能源浪费。按照柴油发电计算,平均一天就得用7吨柴油。有的时候,甚至更多。可是,现在改为工业电网,预计接电210天,去掉架设线路、线路维护等前期费用九十万元。保守估计,他们一天至少节省一万元,210天就是二百多万。钻井一公司生产运行科副科长张希军,也是深井钻井利用工业电网节能技术项目的负责人。他告诉记者,“接电”前还得再算笔细账,包括距离、成本、回报等。今年钻井一公司给外围15口井算了账,最终确定10口深井接电,节约成本一千多万。记者从钻探工程公司了解到,已经有81台钻机用工业电网代替了柴油发电机钻井。一年下来,能给油田节约成本上亿元。
    二重效应是提升效率。利用工业电网驱动钻井,故障率低,免维护,平均每口井减少搬家和维护时间近4个小时。同时,深井电器化程度高,柴油发电机司机腾出大部分时间对井场400多条线路进行维护管理,降低了钻井工的劳动程度。两项内容均能对钻井提速起到积极作用。
    三重效应是绿色环保。原来使用柴油发电机驱动,长期的噪音是一大困扰。50066党支部书记宋克伟说,井场的工人遭罪不说,有的井位距离村屯近,老百姓嫌噪音大,有的还拦着车不让在那儿打井。现在好了,接上工业电网后,柴油发电机房,可以“下岗”了。井场上,一下就清静了。现在除了有规律的运转声音外,嘈杂的声音,一点都没有了,站在井场上任何一个角落,都可以清晰地说话。噪声污染没了,环境污染也小了。用上工业电网驱动钻井,降低了二氧化碳气体的排放。这样一来,彻底实现了安全钻井、清洁钻井。
    “油改电”成了油田提高钻井速度、降低风险的最佳选择。针对油田各单位油耗成本逐年上升的实际,油田正加快全力推进包括钻井“油改电”项目在内的各项措施的实施,宜电则电、宜气则气、宜油则油,追求利益最大化。
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